图1
石化电脱盐装置采用加药破乳的传统工艺,因原油车辆紧张,原油运输不畅,原油进厂后在原料罐中沉降时间很短,或因工况不佳,原油中的水分,杂质等没有充分的时间沉降,进入电脱盐装置加药破乳效果不好,电脱盐切水经常含油量大,甚至达到10%以上,无法进入污水处理系统,只能回到电脱盐,恶性循环。平均每月有10天左右电脱盐切水含油量在6%—10%之间,甚至出现过50%的含油情况出现。
另外由于重质原油粘度大,密度大,低温情况下流动性不好。若用过滤设备需考虑粘度大易堵塞的问题。切水的污染物主要是大量重质油和少量悬浮物,切水现状如图1所示。
油水分离器出口 缓冲罐出水 电脱盐出水
图2
我公司开发了一种工艺简单、运行可靠、处理效果好、运行费用低且无二次污染的电脱盐黑液处理技术,可以很好的解决炼厂电脱盐黑液处理的难题,处理效果如图2所示厂区化验结果如表1:
图3 图4
某石化加工的为马岭、安塞、靖安、西峰低硫中间—石蜡基轻质原油,原油密度842.8kg/m³,与水形成的乳化油主要是水包油型,原因是由于SiO2胶体作用的因素影响,去除难度极大,原水水质如图3所示: 厂家经过技术调研和现场实地考察后,选取我们公司生产的油水分离设备进行现场中试试验,试验效果如图4所示(左一 电脱盐切水,左中 快速过滤器出水,右一 油水分离器出水)厂区和我方化验结果如表2所示:
图5
由于厂区初始加工原油为高凝原油,由于加工规模远低于油田产量,因此长时间原油性质稳定,但是随着加工规模的扩大,油田产油不能满足石化加工规模需要,每年有近100万吨的差额,迫使外购原油比例增加,如近年加工的杜里原油、阿根廷原油、哥伦比亚原油、冀东原油,性质上与原先原油相差较多,而且因其在开采运输过程的差异,原油含水、携带泥沙量和乳化薄膜性质也有很大差异。也多次出现加工外油造成初、常塔操作受冲击,携带泥沙、塔顶设备腐蚀加剧,管束穿孔等,给装置长周期运行带来隐患,电脱盐切水水质如图5所示:
图6
含油高时进出时对比 含油低时进出水对比 反洗时进出水对比
经过和厂区进行技术交流后,进行为期5天的现场中试试验,实验效果如图6所示,效果通过厂区一致认可,厂区自行化验结果如表3所示:
表3
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